【寿光】劳模领航 奋楫新程|徐永明:扎根钢铁一线的“创新达人”

寿光融媒讯 徐永明,山东寿光巨能特钢有限公司车间主任、高级(一级)技师。
徐永明用22年的坚守与突破,从车间学徒成长为一名带领团队攻坚克难的行业标杆。凭借卓越贡献,其获评“潍坊工匠”“潍坊市有突出贡献技师”“寿光市有突出贡献技师”等荣誉。
勤学苦练奠基石,快速成长显身手
2003年4月,徐永明以普通职工身份进入寿光巨能特钢有限公司。在参与轧钢厂的项目筹建工作期间,徐永明白天跟随老师傅学习联轴器修磨、测量、装配等轧机的安装调试技术,晚上反复钻研设备图纸,短短五个月,他便从一个技术生疏的小学徒成长为能独当一面的检修工。凭着“多看、多问、多记”的“笨”功夫,他将老师傅口耳相传的“土办法”转化为系统化的操作规范,为后续设备维护积累了宝贵的一手资料。
项目投产后,徐永明从设备的点检、维护、保养,到制定检修计划等方面入手,凭着勤学爱问好钻研的精神,仅仅两年时间便掌握了设备结构以及工作原理,能够快速排除设备故障。
由于工作表现突出,2005年底,徐永明被选拔到炼钢二厂项目筹建组,负责行车方面的工作。通过对行车知识的学习以及日常实践,他在螺栓的选型安装,设备调整、装配、运行等方面都积累了大量经验。之后设备进入现场安装阶段,从设备的吊装、组装,到整合行车的试运行,再到行车的试车、验收等整个过程,他都参与其中,技术更加精湛。
攻坚设备难题,创新提升效率
从事行车的操作、维护、管理工作的多年间,凭着一股韧劲,徐永明解决了不少设备问题,如:起升机构定子调压调速故障;140吨起升减速机齿面点蚀问题;大小车运行轨道啃轨问题;140吨主起吊的焊缝开裂问题;电磁吊的电缆卷筒故障问题等。另外,他还设计制作了更换140吨主起升钢丝绳的工具,由原来的更换一次钢丝绳需要30人,减少到了12人左右;更换时间由原来的6个小时减少到3个小时左右,大大提高了工作效率。
2018年,徐永明取得实用新型专利“一种重力自缠绕式电缆收放装置”;2021年,取得新型专利“一种转炉氧枪钢丝绳防脱装置”;2024年,取得实用新型专利“一种钢丝绳油污去除装置”,并在“才聚鸢都,技能兴潍”钳工比赛中荣获三等奖。